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日本改善轴承钢的开始?

二战后(1945年后)在日本结构钢生产方面,改善质量是当务之急。

轴承钢的标准变更过程如下。1947JES改定为SUJ标号,最初只有一种、两种钢,然后,1950年制定JES G4805时追加SUJ3钢种。但是在标准中也只是对化学成分,以及套豺料的压坏值、钢球用材的拉伸强度有所规定。对于轴承产业远不能满足要求,1951年各公司设定了订货检验的统一标准《轴承协会轴承钢检验规格书》。该规格标准中,如1943年海军航空本部临时标准那样,备有宏观组织,显微组织的标准相片,并对发纹及夹杂物的允许限度、压坏值的数值,各方面进行了规定。其内容在当时可为十分严格,工厂检验时不合格率竟达10%之多)。标准规格书的建立,对于改进质量有相当明显的作用,此后20年问多次修订标准,为钢厂改善质量提供了有效的目标。1953JIS标准再次修订,除力学性能外,对发纹及非金属夹杂物允许值做了最初的作为参考的具体限定,从数值得出,与目前状况能相提并论,但是夹杂物标准的出现,在轴承钢质量改进的漫长过程中是不可忽视的里程碑。

当时,日本轴承钢的滚动接触疲劳寿命与SKF相比显著劣,提高寿命被认为是轴承产业最重要的问题,其原因之一是轴承钢的压坏值低,因此对钢厂的要求便是严格选择原料,同时改善显微组织和宏观组织。

因此,战后最早的研究课题是显微组织和热处理技术,关于碳化物的基础研究也较多,从理论方面进行探讨。当时罩式热处理炉(分批装料),由于炉内温度不均匀,不能获得均匀细小的球状碳化物,1959年山阳特殊制钢公司从原西德引进了轴承钢专用的正火、退火连续热处理炉,解决了上述问题。当时连续炉仅仅是月产700t的小型炉,而近来已使用了10000t的大型连续炉。连续热处理技术的采用不仅对改善轴承钢质量有利,而且对于提高生产率也是不可欠缺的。另外,宏观组织的改善与锻造比直接有关。随着批量生产流程设备的近代化,钢锭质量从200kg发展至超过2t,自然解决了上述问题。由于宏观组织与显微组织的改善,压坏值也随之改进。

轴承钢的精炼技术及铸锭技术的逐渐进步,非金属夹杂物与发纹逐步减少,压坏值也提高了,但疲劳寿命与SKF轴承宿比,仍处于劣势。另外,从1955年开发了早期寿命试验机,冶金因素对疲劳寿命的影响方面研究较多,明确了疲劳剥落的原因是氧化物夹杂物的存在,真空冶炼能够显著提高轴承钢的寿命,这些研究报告,对轴承钢的发展有划时代的意义。此后,轴承钢研究方向主要致力于低氧量化,高纯净度化,上述研究报告是良好的开端。

这个时期中,还进行了多方面研究,如淬回火方法、、微量元素、特殊冶炼等对静态强度或疲劳寿命的影响。关于氢对龟裂的影响、易切削性能方面因素等等,在改善轴承钢,可称这个时期是奠定基础的摇篮期。此后,导入了真空脱气处理,开始在质量上与SKF并驾齐驱,以至于达到世界最高水平,被称之为发展期的时代。
【 浏览次数:34 】 【 加入时间:2012-05-22 18:51:24 】 【 关闭本页